6 de abril de 2024

AVIONES EXPERIMENTALES ALEMANES PERÍODO DE LA GUERRA FRÍA - EWR VJ 101

 

El prototipo EWR VJ101C, X-1 , abril de 1964

 

Rol: Caza V/STOL

Fabricante: EWR

Primer vuelo: 10 de abril de 1963

Retirado: 1968

Estado: Cancelado

Número construido: 2

 

El EWR VJ 101 era un avión de reacción inclinado de despegue/aterrizaje vertical (VTOL) experimental alemán. VJ significaba Versuchsjäger (en alemán, "luchador experimental"). El 101 fue uno de los primeros diseños V/STOL en tener potencial para un eventual vuelo Mach 2.

 

Durante la década de 1950, cuando varias naciones se interesaron en desarrollar aviones con capacidad VTOL, el gobierno federal alemán emitió una solicitud a las industrias de aviación recientemente revividas del país para que estudiaran posibles diseños para dichos aviones. En respuesta, en 1960 el fabricante de motores alemán MAN Turbo comenzó a trabajar en un motor adecuado en estrecha colaboración con el fabricante de motores británico Rolls-Royce Limited. Asimismo, las empresas aeronáuticas Heinkel, Bölkow y Messerschmitt realizaron sus propios estudios antes de unirse para formar una empresa conjunta, EWR, con el fin de desarrollar y fabricar su diseño para un avión de combate supersónico VTOL, que pronto fue designado como VJ 101 D. El Ministerio Federal de Defensa (BMVg) quedó muy impresionado al realizar un pedido de dos prototipos experimentales para demostrar las capacidades del diseño.

 

Se construyeron y participaron en un programa de pruebas de cinco años un par de prototipos de aviones, conocidos colectivamente como VJ 101 C e individualmente conocidos como X-1 y X-2. La intención era que el VJ 101 eventualmente se desarrollara como base para un sucesor del inventario de interceptores estadounidenses Lockheed F-104G Starfighter de la Fuerza Aérea Alemana. Sin embargo, el desarrollo del VJ 101 C se complicó enormemente por los requisitos cambiantes del BMVg, que decidió transformar el perfil de misión previsto del avión del papel de interceptor a un caza más general, cambiando en gran medida los requisitos de rendimiento que debía cumplir. Durante 1968, finalmente se canceló el desarrollo del VJ 101.

 

Diseño y desarrollo

 

Antecedentes

 

Durante la década de 1950, los rápidos avances en el campo de la propulsión a reacción, particularmente en términos de mayor empuje y unidades de motor compactas, contribuyeron a una mayor creencia en la viabilidad técnica de los aviones de despegue y aterrizaje vertical (VTOL), particularmente en Europa Occidental y el resto del mundo. Durante las décadas de 1950 y 1960, se iniciaron múltiples programas en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos; Del mismo modo, las empresas de aviación de Alemania Occidental deseaban no quedarse al margen de esta tecnología emergente. Poco después de 1957, año en el que se levantó la prohibición posterior a la Segunda Guerra Mundial de que Alemania Occidental operara y desarrollara aviones de combate, las empresas de aviación alemanas Dornier Flugzeugwerke, Heinkel y Messerschmitt, a las que también se les permitió reanudar sus propias actividades ese mismo año, Recibieron una solicitud oficial del gobierno federal alemán que los instaba a realizar trabajos de investigación sobre el tema de los aviones VTOL y producir diseños conceptuales.

 

Como tal, varias empresas comenzaron a trabajar en sus propios diseños conceptuales para aviones interceptores con capacidad VTOL ; Para que estos diseños fueran operativamente relevantes y viables, se reconoció que sería necesario que el rendimiento de vuelo igualara al de los interceptores convencionales de la época, como el moderno Lockheed F-104G Starfighter. El Ministerio Federal de Defensa de Alemania (BMVg) abogó conjuntamente por la fusión de las empresas competidoras; retuvo deliberadamente la emisión de un contrato de desarrollo para incentivar a las empresas a emprender tales actividades.

 

Junto con estos esfuerzos, el fabricante alemán de motores MAN Turbo recibió un contrato de la BMVg para llevar a cabo su propio trabajo para abordar los problemas específicos relacionados con los motores con capacidad VTOL. Rápidamente se comprendió que tales esfuerzos requerirían trabajar con un fabricante de motores extranjero; Como tal, durante marzo de 1960, se firmó un acuerdo inicial de cooperación entre MAN Turbo y el fabricante de motores británico Rolls-Royce Limited. Según los términos del contrato de diez años establecido, Alemania adquiriría conocimiento de los últimos avances en la tecnología de motores a reacción a través de Rolls-Royce, así como un acuerdo de desarrollo conjunto bajo el cual se compartiría el trabajo, se minimizarían los conflictos de producción y consenso mutuo alcanzado sobre decisiones clave. En marzo de 1960, la BMVg emitió un contrato de desarrollo para MAN Turbo para un motor turborreactor ligero de un solo carrete, mientras que Rolls-Royce actuaría como subcontratista importante en el proyecto; El resultado de sus esfuerzos de colaboración para el contrato sería el motor turbofan Rolls-Royce/MAN Turbo RB153.

 

El motor RB.153 era inicialmente una versión ampliada relativamente sencilla del anterior motor Rolls-Royce RB108 que había sido desarrollado para vuelos supersónicos sostenidos; sin embargo, a principios de 1960, surgió el interés en seguir desarrollando el motor como un motor adecuado para un avión VTOL. En consecuencia, se desarrollaron nuevos modelos del motor para abordar los requisitos específicos de su nueva función VTOL, incluidos el motor de elevación RB.153.17 y RB.153.25. Sin embargo, durante diciembre de 1961, como resultado de los cambios en las prioridades del BMVg para el VTOL previsto, se necesitaron cambios considerables en el motor en respuesta; como tal, el trabajo de desarrollo del RB.153 fue efectivamente archivado en favor del motor Rolls-Royce RB145.

 

Propuesta

 

Motor RB145R

 

Vista superior, que muestra la entrada de aire de los dos motores de elevación del fuselaje.

 

Tanto Heinkel (basado en Heinkel He 231) como Messerschmitt (Messerschmitt Me X1-21) habían desarrollado diseños para cumplir con los requisitos de vuelo VTOL y en 1959, las dos compañías, junto con Bölkow, había creado una empresa conjunta, llamada EWR, para desarrollar y fabricar un avión de combate supersónico previsto, designado como VJ 101 D. Tal como estaba concebido, el avión VJ 101 D de producción iba a estar propulsado por el motor Rolls-Royce/MAN Turbo RB153, que iba a estar equipado con un aparato de desviación de empuje. A finales de 1960, EWR presentó su concepto VJ 101 D a la BMVg. Después de realizar una revisión de la propuesta, el BMVg decidió emitir un pedido de dos aviones experimentales con el fin de evaluar su capacidad para cumplir el requisito del interceptor permanente.

 

En consecuencia, se desarrollaron un par de prototipos de aviones, conocidos como VJ 101 C; Estos estaban propulsados ​​por el motor turborreactor RB145, más ligero, que en su lugar estaba montado en góndolas giratorias. Sin embargo, el desarrollo del VJ 101 C no sería sencillo; Una complicación importante fueron los requisitos cambiantes del BMVg, que decidió cambiar el perfil de misión previsto del avión del papel de interceptor a un caza más general, lo que impuso el requisito de que fuera capaz de tener una mayor resistencia de vuelo a baja altitud, entre otras prestaciones. atributos. La nueva propuesta había fusionado las características de diseños anteriores de Bölkow, Heinkel y Messerschmitt en una plataforma elegante y aerodinámica. El VJ 101 C tenía algunas similitudes en apariencia con el Bell XF-109 estadounidense; ambos aviones tenían una configuración comparable en términos de poseer motores emparejados instalados dentro de góndolas giratorias que estaban ubicadas en las puntas de sus alas. Además de los motores de punta de ala, se instalaron otros dos reactores de elevación dentro del fuselaje, que funcionaban como complemento a los motores principales durante el vuelo estacionario.

 

El VJ 101 C presentaba un sistema de control de vuelo electrónico, ampliamente conocido como disposición “fly-by-wire”. Se comprendió que sería de vital importancia mantener la controlabilidad durante la fase de vuelo estacionario, en particular la capacidad de respuesta de los motores y el aumento de la estabilidad de la aeronave. Los sistemas de control, desarrollados por la firma estadounidense Honeywell y la compañía alemana Bodenseewerk, realizaron varias funciones en todo el régimen de vuelo del VJ 101 C, incluido el control de actitud durante el vuelo estacionario y la transición del vuelo estacionario al vuelo aerodinámico horizontal. Inicialmente se utilizaron sistemas de control de dos canales, pero las pruebas revelaron la necesidad de sistemas de control de tres canales para tener en cuenta los casos de fallas graves. Tras el cambio a sistemas de control de tres canales, esto permitió que el sistema se utilizara en todos los rangos de vuelo con control de vector de empuje; el primer sistema de este tipo desarrollado. Después de que el programa ya no se continuara como sucesor del F104G Starfighter, se mantuvo como un programa de desarrollo para explorar y probar sus conceptos de control de vuelo.

 

Para probar el concepto de propulsión, EWR produjo un banco de pruebas, llamado Wippe (balancín), a principios de 1960. El dispositivo simple incorporaba una cabina rudimentaria fijada sobre una viga horizontal, que tenía un motor de "elevación" montado verticalmente en el centro, con el fin de realizar pruebas preliminares de un solo eje del sistema de control. Posteriormente se ensambló una "plataforma flotante", que tenía el fuselaje esquelético del VJ 101C junto con un total de tres motores Rolls-Royce RB108 instalados en las posiciones aproximadas que ocuparían en la versión final con capacidad de vuelo. Cada uno de los pequeños motores podría generar un máximo de 9,3 kN (2100 lb f) de empuje, suficiente para levantar el banco de pruebas. A partir de mayo de 1961, las pruebas iniciales se realizaron desde una columna telescópica; en marzo de 1962, la nueva plataforma realizó con éxito su primer "vuelo libre". Las pruebas adicionales realizadas con una "piel" de tela para simular el fuselaje y las alas también resultaron exitosas, habiendo demostrado un control satisfactorio en todas las estaciones y condiciones climáticas.

 

Pruebas y evaluación

 

El prototipo X-1 expuesto en el Salón Aeronáutico de Hannover de 1964

 

Se completaron un par de prototipos, conocidos como X-1 y X-2. El X-1 iba a estar equipado con una disposición de seis motores RB145: dos montados verticalmente en el fuselaje para elevación y cuatro dentro de las góndolas giratorias, cada uno de los cuales podía generar 2,750 lbf de empuje. El X-2 debía tener motores giratorios equipados con un postquemador, lo que les permitiría producir un empuje húmedo de 3840 lbf cada uno. A su vez, esto fue proyectado para permitir que el avión alcanzara su velocidad de diseño de Mach 1,8.

 

Aunque los motores de la góndola eran capaces de producir un empuje adecuado para permitir que la aeronave flotara de manera constante solo con empuje seco, las preocupaciones sobre la suavidad de la transición del empuje seco al recalentamiento llevaron a que se aprobara el requisito de que la aeronave tuviera la capacidad de despegar verticalmente bajo recalentamiento. En consecuencia, esto requirió la adopción de un tubo de recalentamiento muy corto para proporcionar la distancia al suelo necesaria. Los motores recalentados presentaban una boquilla de dos posiciones relativamente simple, que podía cambiar entre recalentar y no recalentar; El conducto de entrada también podía moverse hacia adelante cuando la aeronave se movía a baja velocidad o durante un vuelo estacionario, lo que abría una entrada de aire auxiliar.

 

El 10 de abril de 1963, el X-1 realizó su primer vuelo estacionario. El 20 de septiembre de 1963 se produjo la primera transición del vuelo estacionario al vuelo horizontal. El X-1 se exhibió públicamente por primera vez en el Salón Aeronáutico de Hannover de mayo de 1964. El VJ 101C X-1 realizó un total de 40 vuelos aerodinámicos, 24 vuelos estacionarios y 14 transiciones completas. Durante estas pruebas, por primera vez un avión de despegue vertical rompió la barrera del sonido; sin embargo, el 14 de septiembre de 1964, un defecto en el piloto automático provocó que el X-1 se estrellara, sufriendo algunos daños como resultado. El 29 de julio de 1964, el VJ 101 C voló a Mach 1,04 sin utilizar postquemador.

 

El prototipo X-2 , expuesto en el Deutsches Museum, 2006

 

El 12 de junio de 1965, el segundo prototipo, el X-2, realizó su primer vuelo. El 22 de octubre de 1965, el X-2 realizó una transición exitosa con un nuevo sistema de piloto automático instalado. Posteriormente las pruebas continuaron con el X-2, que a diferencia del X-1 estaba equipado con postquemadores. Sin embargo, el proyecto fue cancelado en 1968. El interceptor VJ 101 D Mach 2 propuesto nunca se completó. Hoy el VJ 101 C X-2 se exhibe al público en el Flugwerft Schleissheim. Si bien el VJ 101C no pasó al estado de producción, varios otros proyectos de la época para desarrollar aviones de combate VTOL con capacidad supersónica, incluido el Mirage IIIV y el Hawker Siddeley P.1154 (un paralelo supersónico de lo que se convertiría en el Hawker Siddeley Harrier), un avión de combate subsónico VTOL que alcanzó el servicio operativo), finalmente corrió suerte similar. El avión de salto Harrier y, mucho más tarde, el Lockheed Martin F-35 Lightning II, han demostrado desde entonces el potencial de los cazas VTOL.

 

Operadores

 

Alemania

Fuerza Aérea Alemana ( Luftwaffe )

 

Especificaciones técnicas

 

Crédito https://www.the-blueprints.com


Tripulación: 1

Longitud: 15,7 m (51 pies 6 pulgadas)

Envergadura: 6,61 m (21 pies 8 pulgadas)

Altura: 4,1 m (13 pies 5 pulgadas)

Peso máximo de despegue: 6000 kg (13228 lb) para VTOL (X-2; 8.000 kg (17.637 lb) MTOW para VTOL con motores de punta de ala recalentados)

Planta motriz: 6 motores turborreactores Rolls-Royce/MAN Turbo RB.145, 12,2 kN (2750 lbf) de empuje cada uno (X-2 ; 4 RB.145 recalentados en cápsulas de punta de ala + 2 jets de elevación no recalentados en el fuselaje)

Velocidad máxima: Mach 1,08 (lograda)

Velocidad mínima de vuelo limpio: 260 km/h (162 mph; 140 nudos)

 

Fuente: https://es.wikipedia.org